euh... ouarf le moteur chauffe pas forcément beaucoup...
c'est quoi un motoréducteur irréversible ?
euh... ouarf le moteur chauffe pas forcément beaucoup...
c'est quoi un motoréducteur irréversible ?
C'est un truc qui va pouvoir t'étrangler en cas de bug et garder la tension même si t'as un coupe circuit
Un motoréducteur est irréversible quand tu n'arrives pas à faire tourner le moteur en faisant tourner l'axe de sortie.
Le couple que tu vas appliquer à la sortie va être divisé par le rapport de réduction, donc si la friction est trop élevée tu n'arrivera pas à la vaincre.
C'est souvent le cas pour les réducteur avec vis sans fin (mais ce n'est pas obligatoire, tout dépends du pas/diamètre et de la forme des dents), car avec une vis sans fin on a vite un rapport de réduction élevé.
question Etienne Pour transformer le PWM sortant de l'arduino en signal analogique pour le driver du moteur, on avait utilisé un pauvre RC. La réactivité était à mon avis perfectible, et je me demande si on avait pas un max de parasite (masqué par le fait que le moteur était pas hyper réactif).
Tu crois qu'il y aurait un gain avec ce genre de circuit ?
Je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé ce genre de circuit.
Si j'ai besoin d'une tension analogique, j'utilise un DAC ou une carte avec un MCU qui a un ou plusieurs DAC :
Arduino Zero 1x10 bits
Arduino Due 2x12 bits
Teensy LC/3.2 1x12 bits
Teensy 3.5/3.6 2x12 bits
Le soucis c'est que j'utilise Simhub. Après je peux toujours relier l'arduino de simhub à une autre arduino dont j'utiliserais le dac...
Je vois pas où est le problème, j'utilise SimHub avec d'autres cartes Arduino que celle que SimHub propose. Il faut juste savoir un petit peu programmer s'il y a des choses à adapter.
ouai mais faudrait du coup que modifie le code que simhub flash sur l'arduino pour qu'au lieu de sortir du pwm sur un pin, il sorte de l'analogique sur un autre.... J'avais déjà regardé le code, il était un peu complexe pour moi...
Oui c'est sûr que c'est pas simple. C'est pour ça que je développe NodeBlue, pour que ce genre de choses soient faciles à faire.
hello
Merci pour le concept, je suis parvenu a faire mon propre montage et c'est super cool.
J'active le gear shift et la deceleration
J'ai note que sur rfactor 2 la deceleration se fait en saccade alors que c'est parfaitement progressif et continu sur les simu de kunos.
As tu la meme experience?
Une petite photo de ton montage ?
J'ai note que sur rfactor 2 la deceleration se fait en saccade
A vrai dire, je n'ai essayé que sur Pcars2. Tu utilises bien simhub ? Je crois que sur simhub tu peux avoir un graphe avec la courbe de décélération en temps réel, ça pourrait valoir le coup de vérifier si elle est cohérente. Au passage, sur RF2, la voiture avec laquelle tu as fait le test a un abs ?
Entre l'arduino et le driver du moteur, tu as fait quel montage ?
Tout d'abord AVERTISSEMENT:
A ceux qui envisage de reproduire ce systeme, il utilise le moteur en le bloquant, en consequence on s'expose a un risque de surchauffe, voire d'incendie ! A vos risques et perils!
j'ai utilise un vieux volant a retour de force, chaque moteur fait 50 W max je pense, en 24V, donc moins puissant que ton montage.
J'utilise 1 seul moteur pour le moment mais des que j'ai un second driver , j'utiliserai les 2.
Avec simhub shakeit motor, je connecte l'arduino motor shield en direct sur le driver et le driver au moteur. Pas de conversion PWM-continu comme toi et ca a l'air de bien fonctionner
Avec simhub shakeit motor, je connecte l'arduino motor shield en direct sur le driver et le driver au moteur. Pas de conversion PWM-continu comme toi et ca a l'air de bien fonctionner
ça c'est curieux.... il faudra que je refasse des tests, peut-être que c'est du à des maj simhub... Tu as pris le même driver que moi ?
A ceux qui envisage de reproduire ce systeme, il utilise le moteur en le bloquant, en consequence on s'expose a un risque de surchauffe, voire d'incendie ! A vos risques et perils!
Je rajouterai l'avertissement. Ceci dit, j'ai fait une course de 24h avec, et ça n'a pas surchauffé...
Si le moteur est correctement dimensionné pour 24V, il n'y a pas de raison que ça surchauffe (une petite chauffe est parfaitement normale par contre)
je viens de connecter les 2 moteurs avec la meme alim/driver de 24V 2A, 2 fois plus de couple , genial et suffisant!
Une petite photo de ton montage ?
je voudrais bien mais je ne sais pas comment faire
Lebois, si tu veux bien m'envoyer ton email en prive, je t'enverrai une photo
ah ben non alors on veut tous en profiter!!!!!
pour partager les photos tu doit les héberger sur un site il y en a des gratuit
apres tu met le lien ici
Je ne sais pas si mon upload a fonctionne, en attendant voici quelques explications.
Deja , niveau ressenti, cela va bien au dela de ce que j'en attendais. Additionne a mes 4 rumble motors, le buttkicker et le wind generator, j'ai l'impression d'avoir un 3DOF! Merci Simhub
Voici pour la partie technique :
Je vous rappelle de lire mon security warning un peu plus haut
Vous remarquerez le tissu anti feu sous le driver, au cas ou...
J'ai donc recycle mon vieux logitech g25 et j'ai connecte un driver exactement comme decrit dans cette video (vers 5mn):
Les 2 moteurs sont connectes pour fonctionner dans le meme sens.
Apres c'est un systeme de poulie tout simple, fiable et efficace. Un tube PVC au sommet du siege permet a la ceinture de bien glisser.
Le design est discutable( et encore je vous ai pas tout montre!), j'utilise le rig en VR 100%
voili, voilou...
C'est trop trop énorme d'avoir utilisé le G25 ! Toi aussi t'en as cramé un ? X)