Il fait durer le suspens, le coquin
DIY - Cockpit en profilés ALU® de Thifremana
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c'est un matériau plein, epais (40mm de large tout de meme et 80mm de haut sur longueur de au moins 1.30m non ?) lisse (la tranche semble super lisse à moins que tu ai mis 2 jours de ponçage pour obtenir ce rendu) , lourd, et qui se travaille difficilement pour les outils.
donc pas de l'alu ou métal, pas du bois ou assimilé (type médium lamellé collé ou contreplaqué), pas de pierre ou cartons , reste le plastique ???????
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du placo?
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... et qui se travaille difficilement pour les outils.
Juste une petite correction : En fait, ça se travaille quand même assez facilement avec les bons outils
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Si je reprends les premières réponses : c'est presque du bois mais ce n'est pas du medium, ni du contreplaqué ou contrecollé.
Son épaisseur est équivalente à celle des profilés.
Allez, je vous aide encore un peu :
- son épaisseur standard est de 38mm
- cela se travaille avec de bons outils à bois (combiné, défonceuse, scie...)- on en trouve dans les cuisine et parfois dans les salles de bain
Vous l'avez ?
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Stratifié
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Stratifié
Tu veux dire parquet stratifié ?
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thifremana87 C'est à base de plan de travail de cuisine 38mm stratifié pour compléter Nico31 ?
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Oui, je voulais dire comme les plans de travail de cuisine..
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Yesssss, gagné !
Merci à ceux qui ont joué le jeu, c’était cool.
J’ai tellement navigué sur ce forum pour trouver des idées que je me devais de poster la réalisation de mon cockpit.
Ceci dit, j’ai l’habitude de beaucoup « sévir » sur le forum team-gtr3 (je suis pilote membre), donc peut-être que certains ont récemment déjà vu ce post.
Allez, on passe à la conception et à la réalisation du cockpit.
Attention, "tartine en vue"
Structure principale :
Pour garantir une bonne rigidité, j'ai donc "recyclé" des plans de travail de cuisine (38mm d'épaisseur) que j'ai coupé en sections de 150mm de large.
Alors pourquoi 150mm et non 160 comme les "vrais" profilés ? Parce que ça ne passait pas au niveau du calepinage !
Pour essayer de casser l'aspect "mastoc" et aussi de s'approcher de l'esthétique des profilés aluminium , j'ai eu l'idée de les rainurer à la défonceuse avec une fraise à gorge de 8mm.
Le fameux système "breveté" ALU® : Adapted Laminate Unit !
Pour assembler les montants au châssis, j'ai choisi de rester dans l'axe du châssis pour plus de compacité, et de boulonner 2 bonnes grosses plaques acier de 4mm d'épaisseur. Et là, il devrait moins faire le malin le bestiau !!!
J'avais une autre alternative, plus facile mais moins compacte : boulonner les montants par l'extérieur du châssis comme c'est le cas sur la plupart des châssis en profilés. Là, pas avoir besoin de plaques mais cela aurait augmenté la largeur de 8 cm.
Fournitures :
Plans de travail : Récup, 170x65 et 150x50 environ (je crois)
Chant thermo en 40mm : 15€
Peinture : 11€ https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/…0-5-e1501052108
Sous-couche : un fond de pot
Visserie : 10€ + récup
Plaques acier : Récup
Glissières siège : 35€ https://www.amazon.fr/gp/product/B00…e?ie=UTF8&psc=1 (waouw, le prix a bien augmenté!!!)
Support clavier : https://www.amazon.fr/gp/product/B00…0?ie=UTF8&psc=1
Outils électro :
Combiné bois (scie circulaire, mortaiseuse)
Défonceuse
Affleureuse
Système d'assemblage "Pocket Hole" Wolfkraft (équivalent Kreg)
Perceuse/visseuse
Perceuse à colonne
Disqueuse
Ponceuse excentrique
Pistolet à peinture basse pression (Wagner)
Dimensions au sol : 125 x 60 cm
Temps de réalisation : 20h environ (je ne compte pas le temps de recherche & conception)
Le schéma de conception :
J'ai préalablement relevé l'ensemble des mesures du poste de pilotage que j'utilise depuis 3 ans (volant, écrans, siège...).
Calepinage et découpe des plans de travail (délignage en "bandes" de 150mm puis tronçonnage).
Découpe des autres panneaux MDF 25mm (support d'assise et de pédalier).
Assemblage de la structure (châssis) : faux tenons / mortaises + collage & vissages par l'intérieur de type "pocket hole".
Montage du support du siège avec les glissières :
Un peu de géométrie dans l'espace car les glissières sont péremptoires , euh, parallèles
alors que l'assise est plus étroite à l'arrière qu'à l'avant. Notez les défonces pour insérer les bodyshakers :] .
Assemblage du siège sur le châssis et présentation du pédalier :
-> Test de roulage pour bien valider la position siège/pédalier.
Découpe "en T" (disqueuse) des 2 plaques de liaison en acier de 4mm, entre le châssis et les montants :
Fabrication des montants verticaux et de la traverse haute, puis contreventement latéral par l'arrière avec chute de parquet stratifié découpée, collée et vissée.
Fabrication du plateau "support" volant en panneau MDF de 25mm + entretoises à l'angle souhaité (- 10° environ).
Assemblage montants + traverse.
Boulonnage des montants sur le châssis et vissage du volant sur son support (2 vis M6).
-> Test de roulage pour bien valider la position de l'ensemble.
Collage des chants thermo :
Démontage de l'ensemble en 3 parties (châssis, montants, base du siège).
Défonce des rainures (fraise à gorge HSS Diamètre 8mm), arrondi des tranches (affleureuse et fraise 1/4 de rond). Attention, le décor du plan de travail est extrêmement dur. Il a fallu que je réaffute ma fraise après chaque passe !
D'abord 2 passes à 19 mm des extrémités sur les côtés et 1 passe toujours à 19mm sur les tranches.
Puis 2 passes à 56mm sur les cotés soit 4 rainures sur les côtés. Vous suivez toujours ?
Ponçage complet avant sous-couche.
Sous-couche puis ponçage grain fin après séchage :
Brossage et polissage des plaques acier : elles étaient peintes en gris (ponceuse stationnaire et toile émeri à l'eau).
Découpe des vis d'assemblage des plaques pour qu'elles ne dépassent pas des boulons.
Peinture de l'ensemble au basse pression (2 couches) :
Dans le même temps, montage du 3e support mural pour l'écran central (ajustage compliqué en hauteur !).
Démontage et enlèvement de l'ancien bureau.
Remontage de l'ensemble et intégration du bras articulé pour le support clavier.
Intégration d'une "casquette" amovible par pliage en 3 (isorel recouvert de tissus noir collé)
Montage du bras articulé et réalisation de la plaque pour le support clavier à partir d'une chute de parquet stratifié (encore lui!); puis peinture à la bombe (2 couches).
Et wala !!!
Résultat : Rien ne bouge. Aucun grincement. C'est super rigide et... super lourd ! Compatible Direct Drive à 100% même si ce n'est pas prévu.
La position de conduite restant inchangée, j'ai tout de suite retrouvé mes repères.
Malgré son poids, l'ensemble est facile à ranger contre le mur en le faisant pivoter de 90°.
Les écrans, eux, se replient contre le mur comme avant, l'écran central en plus.
Les autres éléments DIY :
- Siège baquet fabriqué à l’origine à partir d’une chaise de bureau
- Pédalier avec frein loadcell (50 kg) et embrayage dégressif sur une base G27 (si si !)
- Dash déporté piloté par SimHub : smartphone ensaché dans un support sur mesure
- Roue TM avec mod palettes magnétiques (ressorts remplacés par des aimants néodymes)
- Bass shakers pilotés par Simhub
A venir :
- Support souris
- Support boite en H (SHH Shifter)
- Câble management
- Boites à boutons
...
Pfiou ! J'avais prévenu pour la "tartine"
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Très sympa et bonne idée surtout le coup des rainures
Par contre c'est pas donné un plan de travail si tu n'en as pas en récup
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Bon boulot, moi j'adhère étant donné que je suis un adepte du fait maison et surtout recycler.
Bravo 👍👍
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oué c’est super génial. M’etonne pas que tu sois le copain du Dan toi.
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Super boulot bravo c'est vraiment top j'adore le concept.
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excellent, ils ont de bonnes idées les gars du Limousin
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Oui c'est un peu lourd mais pas forcément plus lourd que de l'extrudé aluminium en 40x120 .
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Très sympa et bonne idée surtout le coup des rainures
Par contre c'est pas donné un plan de travail si tu n'en as pas en récup
Merci .
C'est vrai que c'est de la récup mais on trouve régulièrement en GSB des plans de travail blancs premier prix à moins de 20€ en 65x200.
Cela ramène le châssis à moins de 100€ hors "options" comme le support clavier.
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