Messages de fredo187

    Apres pas mal de recherches, j'ai pas vraiment trouvé de réponses a mon problème.

    J'ai un soucis lorsque je lance une session solo avec des ia. Certaines voitures n'ont pas de son moteur, uniquement les bruits des pneus et aero.

    Pour préciser, lorsque ce cas arrive, c'est avec des voitures modées (ou avec mix originales) et surtout à partir d'un certains nombre differentes.

    C'est comme si il y avait une limite software du nombre de sons moteur qui pouvait être chargé.

    Sachant en plus que le son de toutes ces voitures fonctionne si je met aucune ia.

    J'utlise Cm.

    J'aimerai juste savoir si c'est un problème de mon côté ou si effectivement c'est une limite du jeu.

    Wanegain J'attends avec impatience des news sur ton projet de simu moto.

    J'avais fais un proto de guidon sur une base d'un ancien volant ffb. Ça fonctionnait plutôt bien sur gb bikes en VR.

    Par manque de temps je l'ai laissé en standby mais j'ai le projet de l'adapter sur mon g25 en rab car le ffb sera meilleur. Et faire aussi les commandes au pied (sélecteur et frein ar) et fixer tout ça sur un pseudo cadre/châssis qui soit le plus compact possible ou tout du moins démontable car j'ai déja le châssis profilé auto qui me prends pas mal de place dans le bureau.

    creposucre Voila mes réglages pour ma config avec seulement le freinage.

    J'ai mis un remap car par défaut la barre U des servos est orientée vers le haut se qui fait que j'ai comme une zone morte sur environ les 1er 20/30 degrés de rotation (les harnais se tendaient qu'à partir de là). Le remap fait en sorte que la position des U à 0 soit déjà à +/- 20/30. Le seul truc c'est que les déplacements sont plus linéaires mais légèrement exponentiels mais franchement je ne sens pas du tout la différence.

    Sinon voila ceux avec accélération en +:

    J'ai une autre question. Mon châssis me sert également pour faire un peu de flight sim. Du coup, je me dis que je pourrais essayer le harnais sur dcs ou msfs.

    Est-ce que quelqu'un a déjà essayer et surtout quels effets sont les plus pertinents à simuler ?

    Sinon j'ai trouvé un réglage convenable pour le freinage. J'ai laissé de côté l'accélération pour l'instant.

    Le seul soucis, c'est que les servos sont quand même super bruyants. Donc pour moi, les sessions tard le soir sont à oublier si je ne veux pas réveiller toute la maison :P. J'ai pensé faire des petits caissons acoustiques autour des servos mais vu qu'ils chauffent pas mal, j'ai un peu peur de les enfermer dans une boîte sans ventilation.

    C'est dommage ce bruit car c'est le seul point négatif pour moi. Les 35kgs tirent bien quand même, c'est largement suffisant.

    Merci RacingMat

    Je voulais un support ou je ne sois pas obligé de percer dans le bacquet. Du coup c'est 2 pièces qui viennent prendre en sandwich la partie entre les 2 trous pour le harnais.

    Les rouleaux c'est de la recup. C'était pour mon support bobine pour mon imprimante. J'ai insérer des roulements aux extrémités.

    La rigidité me semble suffisante. A voir dans le temps.

    J'ai effectivement testé avec un filtre de lissage EMALP. J'ai moins de micros mouvements, c'est plus smooth et les servos ont l'air moins chauds.

    Pour info j'ai testé seulement sur AC pour le moment. Pour l'accélération, je vais peut être laisser de côté cet effet si après plus de tests ça ne me convient pas.

    Je ne sais si dans ptmover on peux faire des courbes non symétriques (+/-) pour avoir une réponse différente selon que la valeur soit négative ou positive ?

    De mon côté, j'ai fini mon montage. J'ai pu faire un test à vide pour vérifier que tout fonctionne. Ça a l'air bon.

    Par contre je galère un peu avec pt mover pour supprimer des micros mouvements. En gros j'aimerai ajouter une zone morte jusqu'à une certaine valeur. J'ai réussi à avoir un truc qui fonctionne à peu près en utilisant la fonction cubic3 mais je ne sais pas si il y a une méthode plus adaptée.

    Aussi si je veux aussi avoir le harnais qui tire à l'accélération en plus du freinage, je dois utiliser une valeur abs (courbe en U)?

    J'ai aussi une inquiétude sur la durée de vie des servos, il sont super chauds après une petite session. C'est normal ?

    Bon finalement j'ai commandé chez toi Etienne :B . Même avec les fpd, ça reste moins cher que chez Zenky.

    Sinon pour la compatibilité avec ceux d'aliexpress, en regardant les photos, il y a 1 rangée de 5 billes et une de 3 alors que le Zenky en a 6 et 4, donc c'est mort.

    Je voulais commander chez Zenki la partie fixe que QR car la dernière fois j'en avais commandé 2 et j'en ai reçu qu'une, faute à une rupture de stock. Et là mauvaise surprise, le prix a quasi doublé. 35€ alors que je l'avais payé 19€ y'a même pas 6 mois, :bad4:

    Du coup, je me demandais si quelqu'un avais déjà essayé de voir si cette partie du QR sur les mêmes modèle sur Aliexpress sont compatibles?

    Je me suis lancé aussi. Tout d'abord merci RacingMat pour toutes les infos.

    J'ai testé rapidement les servos mais j'avais un soucis. Ils bougeaient tout seuls en faisant des petits mouvements. En fait c'est en regardant bien ton montage que je me suis aperçu que j'avais pas relié le gnd de l'arduino à l'alim. Un fois relié, tout est ok.

    D'ailleurs je me demande pourquoi c'etait ça le problème.

    Je vois que les 2 gnd de l'arduino sont relié à l'alim. Est que c'est obligatoire ou un seul gnd suffit ?

    Bon j'ai eu de gros soucis avec simhub et mon volant. Soit l’écran freezait, soit c'était l'arduino des leds et des boutons qui se déconnectait aléatoirement. Bref ça fonctionnait pas du tout. Pourtant j'avais testé avant de fixer la coque AR et tout fonctionnait bien. J'ai essayé pas mal de chose sans succès. Changer de cable usb, ajouter un 2ème port usb pour augmenter la puissance électrique, désactiver l’écran ou l’Arduino, éloigner le volant du simucube pour les interférences. Que dalle.

    J'ai donc décider de ré-ouvrir le volant pour checker chaque endroits qui pourraient poser problème. J'ai commencé par enlever le connecteur gx12 et brancher le cable usb direct sur la prise du mini hub à l’intérieur du volant. Et là, oh joie, ça tourne nickel, plus de freeze ni de deco. J'ai donc refait proprement les soudures sur le connecteur gx12 et tout marche parfaitement. Dans mon malheur, j'ai eu la chance que ce soit cette partie qui posait problème car ça m'a évité de tout démonter, voire pire de refaire complétement le câblage entier.

    Au final, je me suis un peu arraché les cheveux, tout ça pour une foutue soudure mal faite :bad4:

    Merci à tous pour vos commentaires.

    J'aurais quand meme une petite modif à faire sur la palette d'embrayage qui est un poil courte. D'ailleurs j'avais déjà entre temps rallongé les palettes de vitesse car sur un montage à blanc, j'avais déjà vu qu'elles étaient un peu courtes.

    Ce genre de truc est difficile à juger sur la 3D tant qu'on l'a pas en main physiquement.

    Sur le 1er test, j'avais un peu d'appréhension de tout péter avec le couple du direct drive mais finalement le volant est bien costaud.

    Après des heures et des heures de travail, je termine enfin mon projet en étant assez fier du résultat pour un 1er projet. Il ne me reste plus qu'à tester en jeu.

    J'ai un peu galèré sur la fin pour assembler les 3 parties (coque av / plaque alu / coque AR) car avec le tas de fils, à cause de l'épaisseur que ça faisait, je n'arriverais pas à bien visser la plaque alu sur la coque av.

    Les fils poussaient également la dalle du vocore ce qui faisait une sorte de tache des cristaux liquides.

    Entre ça et les faux contacts, j'ai du m'y reprendre à un dizaine de fois avant d'avoir le volant assemblé et qui fonctionne sans soucis.

    J'essaierai de mettre en vidéo le volant en action plus tard.

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    J'ai enfin reçu mon écran VoCore. La résolution est vraiment meilleure que sur le Nextion. Le seul point négatif est la taille plus petite mais à l'usage ça ne choque pas.

    J'ai donc fait une pièce pour l'adapter à la découpe du Nextion qui était prévu. On peut se rendre compte de la différence de taille.

    J'ai commencé les câblages et fais quelques tests notamment on passant par un petit hub usb. Pas prévu au départ mais ça me fait du coup un cable usb à brancher au lieu de 2.

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    En attendant mon écran VoCore, je m'attaque au câblage. Va falloir s'y retrouver et bien ranger tout ça :P.

    J'ai aussi refait la peinture des boutons des rotary pour avoir un effet métal anodisé. Je suis plutôt content du résultat.

    Pour l'astuce, j'ai fais une couche alu/chrome puis j'ai passé dessus de la peinture maquette couleur transparente.