DIY - Simulateur dynamique 2DOF MS-X-R la V2
-
-
Petite bonne nouvelle du moment!
En dehors de mon soucis de yoyo violent sur le moteur de droite /gauche sur l'AMC, je pense avoir réussi à supprimer presque tous les parasites qui génèrent du yoyo au repos .
j'ai optimisé le câblage.... il restait a virer le reste des parasites , j'ai filtré les entrées avec des gros condos 10µF 25v.
chimique ! c'est bourrin je sais....
je vais essayer de trouver des plastiques.
le résultat est là, plus aucun mouvement au repos !
External Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy. -
Bourin, Bourin, si ça marche...
Content pour toi
-
j'ai refais quelques essais de profile, j'arrive pas à retrouver un truc bien comme avant, doit y avoir un problème
c'est plutôt on/off et violent, ça manque de résolution...
si ça ce trouve, le condo chimique lisse trop le potar, faut je trouve des plastoc.
Vulbas, tu as les liens des potar numériques et des connecteurs , je retrouve pas les infos
-
C'est déjà une bonne nouvelle ! T'as changé des cartes ou pas encore ?
-
non pas encore, j'ai coupé le disjoncteur du moteur droite/gauche, en cause pour faire mumuse en 1DOf en attendant les nouvelles cartes.
Mais je trouve le comportement les effets mauvais.
j'avais déjà eu ça avant., j'avais mis les paramètre Xsim en 32 bits dans Xsim au lieu de 16 bits , en fait c'était une erreur mais ça marchait mieux...
aujourd'hui ça e marche plus, xsim, carte Thanos??
je vais attendre les cartes pour me remettre a optimiser.
Mine de rien faut s'y remettre, j'ai galéré a reprendre les habitudes de Xsim.
ya beaucoup de chose qui déconne en fait, le PID est toujours étrange à régler sur mes /nos moteur AC, je pense que la résolution n'est pas suffisante pour que ça marche bien, ya du bruit sur les potars , mais ça va mieux avec les condos .
je vais tenter à nouveau un réglage du PID à l'oscillo.
les effets d'assetto corsa sont bon au fait ?? si ça ce trouve c'est pas top non plus .
les effets sont violent et manque de définition ....ça me plait pas du tous...
j'espère retrouver un truc potable avec les nouvelles cartes....
-
je vais tacher de retrouver les liens riri,
faudrait peut etre que tu baisse le pid pour que ce soit moins violent
-
Ok merci
bas en fait j'ai commencé à 10, c'était pas top, mode péniche , je suis passé à 25 c'est mieux, plus riche mais trop violent.
Thanos disait que le PId à 15 donnait la vitesse max il me semble.
en fait dans l'ensemble ça manque de définition...
soit c'est violent, et plutôt on/off soit c'est violent et fade sans définition en gros c'est nul...
tu est a combien de PID pour avoir une idée?
-
je ne sais plus du tout
-
lorsque j'utilise les boutons de l'AMC pour faire fonctionner lers moteurs, j'ai la même vitesse off line et on linej'ai configuré la vitesse on line et off line à 100% dans lmes paramètres de l'AMCla vitesse de mon variateur est 100hz et il affiche 50 hz.quel est le probléme?il semble que l'AMC limite à 50% de la vitesse.j'ai trouvé, c'est un paramètre du variateur.
En fait le PId est toujours mauvais, j'étais en 50 Hz, a 10 de P
si la vitesse des moteurs devient importante, j'ai mis 100 Hz donc 32tr sortie de réducteur, le PID est impossible à régler correctement.
-
j'ai fais quelque tours de Nürburgring en mode 1DOf , ça m'a redonné le
c'est fun! je me remet doucement dans les réglages.
je commence à apprécier le Mige , enfin !
je commence à trouver le temps long, vivement la réception de la nouvelle carte de Thanos !
-
Le temps long ? Ca fait combien de temps que t'avais pas fait tourner la bête ??
-
quelques moi depuis l'anniversaire de mon pote, j’avais pu refaire quelque tours , mais après la MAJ de la carte rideau !...
sinon 3 ans depuis mon déménagement!!
je commence à apprécier seulement le volant.
j'espère que Thanos va rapidement m'envoyer les nouvelles carte AMC que je termine ce simu.
Depuis j'ai quand même upgradé mon simu, j'ai refais complètement les châssis, le bas, la base et le haut le cockpit, j'ai intégré le MIGE, fait les modif et apporté tous les correctifs , châssis....
j'ai commencé de refaire la maquette en bois du Rack qui accueille l'ensemble du matos électronique simu / volant ampli son et BTK, mais aussi le PC de jeux du simu ....
Et j'ai changé de PC pour un truc compatible VR !!!
il me reste du travail, finir le Rack , terminé le shifter et le pédalier DIY en cours.
-
----------------------
quel galère ce PID, j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir et ça même avec la nouvelle AMC...
c'est pas dramatique dans le sens ou c'est plutôt un soucis au repos, position "neutre", alors qu'en jeux je ne constate aucun problème.
j'ai du mal a identifier la cause.
Jeux mécanique des réducteurs ? manque de couple proche de 0 ? encore du bruit ? ( les condos ont réduit le bruit, voir supprimé complètement les parasites )
Par exemple, le moteur de droite est beaucoup plus stable , pourquoi? moins de poids dessus?
je suis pas sur que les potars numérique change beaucoup le problème...
je vais quand même les commander pour lever le doute.
Vulbas si tu retrouves les liens .
-
On veut des photos Riton !!!
-
j'ai rien de plus que ce que j'avais posté!
tu devrais pouvoir testé en mode 1 DOF
le garage est ma salle de paramétrage et de misse au point!
-
on apprend tous les jours !!
External Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.j'ai pas optimisé, j'ai que le P , il est à 20, c'est un peu au pif.
mais j'ai trouvé 2 paramètres du variateur qui règle plutôt radicalement le yoyo!
comme quoi il est plus facile d'abandonner et de dire que ça marche et que le matos va pas que de trouver une solution
-
Bravo, comme quoi la percevérence est payante
-
Je suis super content
cette fois c'est vraiment correcte, il reste à affiner le PID, mais rien a voir, car je suis en 100hz, c'est a dire au double de la vitesse de 16 trs , donc 32 tr et le PID est à 20 pour P donc a plus de la vitesse max, reste à régler le léger rebond que j'ai lorsque le moteur part du bas vers le haut.
j'étais passé à côté d'un réglage de la courbe VF, faut dire que je manque de connaissance sur le réglage de cette courbe et que personne ne m'a aidé à la comprendre... ( vendeur/constructeur n'ont pas vraiment su expliqué le concept)
vulbas , tu vas peut être pouvoir améliorer tes réglages de yoyo et de PID en reportant mes réglages sur tes variateurs
tu es en VF ou en vectoreil ?
dans mes recherches d'optimisation, en mode Racing et pas en mode péniche,
du coup je peu maintenant affirmer que le mode VF marche parfaitement bien sur un simu.
Le bruit sur les potar n'est pas responsable du problème, il est possible d'avoir un bon résultat avec des potars analogique.
le jeux des réducteurs n'est pas non plus responsable du problème de yoyo, il est possible d'avoir un moteur stable malgré ce jeux.
à condition d'optimiser tous ces point de détails évidement.
c'est une bonne nouvelle!
je vais quand même devoir essayer ces potars numérique, car il permettent de passer à 10/12 bits il me semble au lieu de 8 bits.
-
Le 2 DOF est bientôt opérationnel du coup ????
-