Merci pour ces quelques informations, et savez vous pourquoi il faut partir sur les servomoteur 90ST-M02430, alors que les 80ST-M02430 sont equivalent en termes de puissances, couples....Je me pose la question car cela peux faire économiser près de 200€ pour les 4.
DIY - Vérins SFX-100
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Sauf que le débattement peut servir à avoir plus de heave, ce qui n’empêche pas de limiter les angles.
Et si tu mets un siège baquet tu restera bien calé, même avec beaucoup d'angle, et encore plus si tu as un harnais.
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L'écartement des verins doit avoir une incidence ?
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Oui aussi, forcément.
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Merci pour ces quelques informations, et savez vous pourquoi il faut partir sur les servomoteur 90ST-M02430, alors que les 80ST-M02430 sont equivalent en termes de puissances, couples....Je me pose la question car cela peux faire économiser près de 200€ pour les 4.
Le diam de l'arbre moteur est plus gros, 19 mm. Il faut modifier le support moteur et changer le coupleur.
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Merci Pascal, c'est effectivement ce que je viens de voir, donc ce serait envisageable, par contre j ai du mal a trouver un coupleur au diametre 19....M'enfin j'ai des doutes sur ma reflexion, car je pense que d'autres ont du y penser.... Mais why not!
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Le coupleur est plus gros, 10 mm plus long.
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Tu as un lien, je ne trouve pas sur aliexpress. Cela est il génant en soit?
Merci.
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D40L50
https://fr.aliexpress.com/item/32860807020.html
Mais attention faut redessiner la pièce support moteur, afin de compenser la longueur en plus de coupleur et changer la position des trous de fixations moteur.
D'ailleurs la pièce au dessous doit aussi être modifier pour la position des trous taraudés. -
Merci Pascal, je regarde ça.
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10cm sur les opensfx, si tu veux plus, il te faudra changer des pièces. C'est pas infaisable. Il faut rallonger la vis sfu1605, le tube de diamètre 30, et les profilés.
Le soucis, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir du débattement, il faut aussi avoir la vitesse suffisante pour la parcourir.
Par ailleurs, trop de débattement, c'est pas forcément utile. Ca peut carrément être inconfortable.
Sur mon dof (tout pourri), j'avais par exemple beaucoup réduit le roulis pour le nascar. Parce que du coup, t'es dans un siège penché, et t'as pas les G pour te maintenir callé dans le siège...
Ok faut rallonger de 50 à 100mm chaque composant, Qui peut le plus peut le moins !
Pour de la simu auto tu débats sur 80-100 max et pour de l'aérienne tu montes à 200.
Dans tous les cas pour la simu auto tu gardes les propriétés si tu cales le tout sur 100, çà ne changera rien en somme de rallonger si tu ne vas pas au-delà.
Je ne dis pas de bêtises ?
Le surcoût des pièces plus longues ne doit pas être trop élévé ?
Par contre comme je l' ai toujours dit "nos" systèmes fonctionnent au mieux en F1 et Rallye, pour le reste les "changements" durent trop longtemps pour être parfaitement simulés.
Pour y arriver il nous faudrait l'équivalent d'un R360 de chez sega, meilleure solution également pour la moto que le simu qu'on a vu il y a quelques jours dans la section motoGP.
D'ailleurs chez les chinois ils font des pseudos R360, "il faudrait juste les adapter logiciellement pour que çà travail avec nos simulations...
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Je serais toi, je m'en tiendrai simplement aux opensfx. C'est du pur matos. Ça fait tout très bien. Pas besoin de se prendre la tête à réinventer l'eau chaude.
En plus, si tu t'en écartes d'un poil, y'aura personne pour t'aider
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Ok, mais par rapport à ce que ej disais, est-ce bien cela comme dirait ok google !
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Merci pour ces quelques informations, et savez vous pourquoi il faut partir sur les servomoteur 90ST-M02430, alors que les 80ST-M02430 sont equivalent en termes de puissances, couples....Je me pose la question car cela peux faire économiser près de 200€ pour les 4.
Euh attention. J'ai un 80st-M04025 pour mon simucube 1, et mine de rien ça chauffe beaucoup plus que les séries au-dessus du fait de la compacité, et le PLA risque de ne pas aimer. En plus pour obtenir de la force, il faut lui mettre un ampérage conséquent...
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effectivement , le rapport Nm/A est meilleur sur le 90st-M04025 .
pour le 90st le rapport est 1Nm/1A et pour le 80st c'est 0.9Nm/1A .
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Ok, mais par rapport à ce que ej disais, est-ce bien cela comme dirait ok google !
Oui tu as tout bon.
La question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne pas pas y avoir trop d'efforts sur la vis à billes.. Elle est principalement tenue par le bas..
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c'est sur qu'il y a plsu d'effeort, par contre savoir si c'est robuste ou pas, je n'en ai aucune idée !
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par contre savoir si c'est robuste ou pas, je n'en ai aucune idée !
et vu le prix que ça coûte de faire le test...^^
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On vas rester sur la configue éprouvée...
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Il y a pas mal de personnes sur racedepartment qui ont construit ce projet et depuis déjà plus de deux ans, mise à part des pieds en impression 3d qui ont cassés j'ai pas entendu parler d'autres problèmes (à part des erreurs de manipulation) c'est fiable et éprouvé !
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