En tous cas ça rapproche de la V 1.0 !!
DIY - [SimuCUBE] Firmware : progress and discussion
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Passage à la version 0.94 effectuée et dans la foulée le logiciel Simucube m'a automatiquement updaté le firmware de la IONI en 1.7.0. Ca devient vraiment du plug and play maintenant...
Tortue G : ils ont même rajouté l'effet ressort quand on est sur le bureau rien que pour toi...
Les Timed Effects y sont ou pas ?, j'ai pas suivi ...
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Tortue G oui ils sont implémentés, plus de soucis sur RR3 avec le passage de rapports...
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Nouvelle évolution fort intéressante sur cette dernière mise à jour, en piste si vous rebasculez sur le logiciel Simucube il vous indique les différents effets utilisés par le jeu en plus de la force constante...
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houla !! Faut que je teste ça !!
Edit:
Bien vue !!
Bon pour AC, c'est simple, c'est uniquement le damping. Les réglages sont vite fait. -
Merci Stef Bord , bon, va falloir que je songe à tester tout ça , je fais caguer avec les timed effects mais en fait j'avoue qu'en ce moment je m'en fous , j'ai surtout besoin que ça soit utilisable en production sur PCars II , et faut surtout pas que je perde le feeling que j'ai actuellement sur ce jeu avec MMOS, j'en ai besoin pour le championnat V8 :timide: ...
Je vais voir si j'ai le temps de tester ça demain vu qu'il n'y a pas de manche cette semaine, sinon j'attendrais deux semaines pour ne pas avoir de problème juste avant la prochaine et me retrouver coincé !
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impressionnant toutes ces maj. J'ai bien fait de traîner et de ne jamais avoir attaquer l'électronique de mon volant. Ça sera encore plus simple pour moi !
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Chez GD ils doivent vouloir clore le sujet le plus vite possible, et c'est toujours mieux de bosser sérieusement sur un sujet pour qu'il avance.
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Firmware version 0.9.5 has been released. Fixes issue with wrong/no CPR being read from IONI drive. Adds a 30-second nag screen / pause at the end of firmware update, to try to make users not to power cycle the system at that point because automatic IONI firmware update could be in progress.
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Thank you for your réactivity !
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la mise a jour auto ne fonctionne pas avec la 0.94 !!
no problem I make the update as usual .
mtakala
can you tell me with on iracing why I am obliged to put many ffb , for exemple 221 nm for corvette C7 when others players put much less ffb ?
I can play without problem but I never found the reason .
small mige , steering range 900°, 10 A , encoder revolution : 20000 , power 48v 12.5 A max
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If you have iRacing showing Nm, then it is used to set a clipping point.
20 Nm = linear up to 20 Nm of telemetry, then everything after that is just 20Nm
where as you 221 Nm has linear up to 221 Nm, resulting in much, much weaker forces.
If you wan to have such weak forces, you can increase the force in iRacing (put it, for example, at 40 or 50 Nm), and then use the SimuCUBE strength slider to set the force level you are comfortable with.
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Thank , yes of course I can tweak force with simucube or with iracing , but it's not my question , what is the reason of that ?
I am obliged to put ffb to 221nm in iracing ( black box ) because is better to keep force to 100% for the motor Otherwise it would seem better for clipping , if I put 30 or 40 nm
I can' t turn the Wheel ( it's too hard ) , most ( maybe all ) of players are around 30 or 40 nm
with the same setting in simucube : overhall streeng 100% , and more max current ( 12A)
no problem I can play , but something seems abnormal .
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0.9.5 sortie !!!
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ben oui c' est signalé juste plus haut
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oui, 0,95 installée chez moi.
j'ai à peine eu le temps d'utiliser la 0,94.
plus de soucis maintenant à la sortie de Granity 1.14 . Super.
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Je ne suis pas suffisamment remonté dans le post 8(
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Bonjour,
J'étais sur MMos et je viens de vous rejoindre sur SimuCUBE. Tout c'est bien passé grâce aux info trouvés sur le forum.
J'ai roulé au moins 5 tours sur le Nürburgring. Je passe sur Imola et là dans un virage spécifique coupure du FFB
Je trouve l'excellent post AC- Réglage RFR Wheel By Pascal 71 avec tous les indications nécessaires.
Depuis la mise à jour des paramétres dans Granite le volant ne marche plus.
Dans Simucube, j'ai le message Overvoltage threshold [FOV] must be > 102% of HV BUS voltage
Dans Granite, a la connexion, j'ai la pop up "Some recently changed parameters or faults require drive restart (Permanent stop state is on). Do you want to restart device now?"
Mon alimentation est en 48v 12.5A
J'ai mis le FOC au max comme suggéré page 42
Une idée de la source de mon problème?
Merci pour votre aide
DEVICE STATE
[ ] Initialized !
[ ] Error recovering
[ ] Tracking error warn
[ ] Target reached
[X] Enabled
[ ] Run (drive active)
[ ] Homing active
[ ] Braking
[X] Permanent stop !
[X] Voltages good
[X] Fault stopped !
[ ] Ready for use
[ ] STO active
[ ] Tracking error
[ ] Over velocity
[ ] Hardware
[ ] Over temperature
[ ] Feedback
[ ] Over current
[ ] Internal comm error
[ ] Power stage forced off
[ ] Under voltage
[ ] Over voltage
[ ] Motion range
[ ] Firmware error
[X] Init !
[ ] Motion
[X] SimpleMotion !
What caused this fault?
Fault location ID1 6602 (info)
Fault location ID2 0 (info)
! = reasons for inactivity[X] GPI 1
[X] GPI 2
[X] GPI 3
[ ] GPI 4
[X] GPI 5
[ ] GPI 6
[ ] HSIN 1
[ ] HSIN 2
[ ] ANA1 as digital
[X] ANA2 as digital
[X] ENC A
[X] ENC B
[ ] ENC C
[ ] ENC D
[X] Hall U
[X] Hall V
[ ] Hall W
[X] Soft enable
[X] Phys enable
[ ] Pos feed enable !
[ ] Neg feed enable !
[X] Home switch
[ ] Clear faults
Analog in 1 0.04 V
Analog in 2 0.00 V
Analog Enc A 3.66 V
Analog Enc B 3.65 V
HV bus voltage 47.8 VDC
Device temperature 23 °C
Actual current limit ±12.0 A
Last limit reason None
Output current 0.00 A
Velocity feedback 0 r/s
Velocity feedback (raw) 0
Position feedback 0.0001 r
Position feedback (raw) 1
Setpoint value (raw) 0
Debug 1 -1
Debug 2 -1
Debug 3 -1
Debug 4 -1
Debug 5 -1
Debug 6 -1
Parameters
| GCFWVER=10700 | HWTYPE=11001 | HWSERIAL=110011564 | BUILDREVISION=4897cde
| CEI=2 | UID=21800304 | SMO=0 | TRF1=0
| TRF2=0 | TRA1=0 | TRA2=0 | MPP=590
| NOTCHFILT=655616 | TED=0 | TEF=0 | TEI=0
| SERIALENCBITS=6 | COMMUTATIONCFG=0 | HAO=0 | FBR=2500
| FBD=1 | FB2D=0 | TBW=5 | KVP=2200
| KVI=30 | KPP=50 | VFF=0 | AFF=0
| PFF=85 | CM=2 | MT=3 | AD=0
| FLAGS=131092 | MMC=12 | MCC=12 | FOC=6
| FOV=49 | FUV=30 | FPT=1000 | FVT=100
| FEV=140 | FMO=0 | LSF=1 | AXS=1
| AXT=3 | FFT=0.1 | TSR=15 | TCH=126
| TTR=1 | TBT=0 | CRI=3 | DIV=100
| PIF=2500 | MUL=100 | CAL=32 | CSD=10
| CVL=1400 | CRV=100 | MR=2.616 | ML=8.188
| MTC=2300 | MPC=8 | MMS=1000 | CAO=0
| HOMING=0 | HMV=100 | HMA=10 | HMH=500
| HMT=1 | HHL=0 | HLL=0 | HMF=0
| HSA=0 | HSS=0 | overrideAddr1=0 | overrideAddr2=0
| overrideAddr3=0 | overrideVal1=0 | overrideVal2=0 | overrideVal3=0
| BED=1.5 | BER=0 | BDD=1 | CAPS1=4.19405e+06
| CAPS2=16287
lumière sur la IONI:
Fault reason Initialization
Motor control states Permanent stop (need device reset)
Ma config:
Granity version 1.14.0
Model Granite devices IONI Pro
HW type ID 11000
GraniteCore firmware version 1.7.0
firmware revision ID 4897CDE
petit mige
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Commence par passer
FOC à Maximumet monte un peu le FOV à 50/52 Volt
Edit:
Note à moi même: apprendre à lireEdit bis:
FEV=140 essaye 10000 -
Je viens de faire le test à 50,51 et 52V. Pas mieux.
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