Riton le débusqueur de bug
DIY - [SimuCUBE] Firmware : progress and discussion
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Mon fils à mon DD avec la Leonardo flashé par Mizzo ✌
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Je savais pas que Mizzo avais porté son fw sur Leonardo
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Exact c'est la blueboard
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je me suis battu en vain avec un Firmware bu.................gé j'ai sauté la case Etienne@leonardo pour MMOS
un FW bogué qui a un meilleur rendu qu'un FW non bogué , je continue à prendre beaucoup de fun ... bon c'est vrai je suis presque le seul
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Mika, de chez Granite, espère sortir la prochaine mise à jour avant Noël.
2018 ...
Bon apparemment ils ont rajoutés Janvier dans la date de sortie, ça devrait finir par arriver...
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2018 ...
Bon apparemment ils ont rajoutés Janvier dans la date de sortie, ça devrait finir par arriver...
On a hâte de tester ça
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Chaque fois qu'ils avancent vers la solution d'un bug, ils en trouvent d'autres....
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Patience !
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Petit résumé pour ceux qui ne suivent pas le forum officiel : :timide:
Aux dernières news, Mike aurait trouvé la source du problème coté USB (notamment pourquoi F1 2017 crasherait). Maintenant, il doit encore trouver comment le résoudre....
Sinon, surtout pour les amateurs de R3E, il avancerait sur les effets "Fake"
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Et le fait que je n'ai aucun FFB avec RRE est lié au bug avec celui de F1 2017. Un problème d'identification de commande qui s'annulent, si j'ai bien compris.
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J'ai l'impression que la liste s'allonge dans le descriptif:
https://granitedevices.com/wiki/SimuCUBE_firmware_releases -
La prochaine version (0.820) sortirait la semaine prochaine, selon Mika de chez Granite.
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Bonjour.
À l'aide svp !
J'ai passé 4h hier soir / 2h midi et là je sèche...
Mon pb : je configure granity je save je restart drive... là le volant bouge à droite à 120/130° puis fait des oscillations puis bip bip bip (a priori tout va bien j'imagine).
Je passe sous simucube : tout est vert et opérationnel.
Si je touche au volant : défaut moteur en rouge.
Si je touche pas au volant et que je le calibre avec l'assistant au début ça se passe bien puis durant la procédure en arrière plan sur simu : défaut moteur en rouge....(je suis pas sur de faire ce qu'il faut par l'assistant d'ailleurs)
Lors du passage opérationnel en erreur, la seule chose que je peux vous dire c'est que le volant est libre, aucune resistance dans le volant (lorsque c vert) et les qq mm que je fait avec le volant provoque un petit couinement puis le volant est plus dure à tourner on sens de la résistance mais entre temps c'est passé en défaut moteur...
Le matos : mige 15015 sincos 2048
Alim 720w 36v 20A
Ioni pro hc
Normalement côté soft tout est ok.
Ioni flashé avec la dernière releases en mode du.
Granity dernière version.
Dfsudemo installé (simucube est présent dans les contrôleur hid windows)
Simucube dernière version, dernier firmware beta simucube injecté.
Pour le fichier config granity j'ai pris le 15015 encoder 5000ppr dispo sur le site granity et j'ai changé sincos 256 / 524288. Par défaut mcc et mmc est a 5A. J'ai un peu tout essayé 5A / 12.5A / 16A rien n'y fait.
Soit j'ai qqchose de mal configuré sous granity soit j'ai loupé qqchose...
Édit : si y a moyen de joindre qqun par vocal pour une petite aide en live ça serai le top.
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C'est quoi tes valeurs de voltage min max ?
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Faut que tu testes sous Granity tes réglages.
Suis mon tuto ici pour tester... Lors du test tu vas voir en rouge ce qui ne va pas.
http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=52173
L'extrait qui t’intéresse pour le test : "
Programmation du moteur dans GRANITY
Ca y est on a bien vérifié et revérifié notre câblage encodeur et puissance, on passe maintenant à la programmation moteur par le biais de Granity. On enclenche pour l'instant l'E-Stop pour que le moteur reste tranquille. Puis, pour se faire et comme le Hirden est un proche cousin du MIGE on charge sur cette page la configuration MIGE 130ST10010 2500ppr reduced torque déjà faite par GD.
https://granitedevices.com/wiki/List_of_motors_for_SimuCUBE
On la charge dans la Simucube en suivant la procédure décrite sur cette page au chapitre "loading motor configuration file".
https://granitedevices.com/wiki/Configuring...ive_in_SimuCUBE
Puis on change le réglage Setpoint Input qui est sur "pulse with modulation" par l'intitulé "serial" (c'est pour tester le fonctionnement du moteur sous Granity).
On actionne l'E-stop pour mettre sous tension le moteur, puis sous les onglets "coil inductance" et "coil resistance" on lance l'onglet permettant de les calculer pour le Hirden.
On revient à la première page et on sauvegarde tout çà en cliquant sur "Save settings to drive non-volatile memory" et on déconnecte puis reconnecte la Simucube. Normalement le moteur va légèrement osciller de droite et de gauche puis s'arrêter.
On va sur la page "testing" de Granity et on met la valeur 3000 dans l'onglet "TSP1" puis on coche en dessous la case pour lancer la procédure. Normalement le moteur doit partir vers la gauche en faisant des pas de 10 15 cm entrecoupés de pauses. Ceci fait on décoche cette dernière case pour stopper la procédure. On modifie la valeur par -3000. On relance et le moteur doit partir dans l'autre sens.
Tout bon on n'a plus qu'à stopper cette dernière procédure, repasser la valeur à 0, revenir sur la page permettant de modifier l'onglet "serial" par l'onglet "pulse with modulation". On sauvegarde avec l'onglet "Save settings to drive non-volatile memory" et on déconnecte la carte de Granity. Et c'est fini pour Granity pour l'instant on va passer à la programmation MMOS. On débranche l'USB X4 qui sert à programmer la IONI, on met hors tension la SIMUCUBE."
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C'est quoi tes valeurs de voltage min max ?
Je ne sais pas du tout je regarde ce soir.
Faut que tu testes sous Granity tes réglages.
Suis mon tuto ici pour tester... Lors du test tu vas voir en rouge ce qui ne va pas.
Je vais reprendre tout ça
Merci.
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loopingz voltage min 20v max 50V (C'était par défaut, je n'y est pas touché).
Stef Bord Pour la procédure j'ai tout repris. Donc ça fonctionne oui et non. Si je laisse par défaut encoder 2500ppr je n'ai plus de pb defaut moteur, le tsp1 3000 et -3000 se passe sans pb, sous simucube ça fonctionne (l'impression d'une direction cranté tous les 20° mais ça fonctionne). Des que j'essai de passer en sincos 256, le défaut apparaît dans tsp1 : ! Over vélocité. Défaut moteur dans simucube
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Ne saute pas l'étape Granity tant que tu n'as pas résolu le crantage et l'overvoltage. Dans l'onglet granity "fault limits" met "FOC over curent tolerance" au maximum c'est peut être çà. Et fait le test sous Granity pour voir si çà fonctionne. Si çà ne fonctionne pas inutile d'aller plus avant avec Simucube... Faut qu'on trouve d'où çà vient...
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Foc maximum pas mieux.
J'ai testé sincos64 256000, l'init du moteur ok bip bip bip, tsp1 ok puis des que j'essai de tourner le volant ça plante.
Je ne suis pas censé changé la tension ou l'amperage ? Pour l'instant tout est par défaut (/fichier de base, 20v -> 50v , 5A mcc et mmc
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